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Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Detlef:
genauso hatte ich es beschaltet. Da gab es dann das Problem, dass ich die Spannung nach dem Filter nicht auf 0V bekomme. Durch den Widerstand wird das ganze Signal nur kleiner skaliert und ich komme auch näher an 0V, aber mehr nicht. Einziger Unterschied: ich habe in meiner Schaltung keinen OP! Ich kann mir das Verhalten aber auch nicht erklären. Vielleicht zum Aufbau des Filters: vom Signal PWM in Reihe R=3,9k, dann C=2N nach Masse, dann weiter mit R=2k, wieder mit C=1N nach Masse. Für R1/R2 in Deinem Schaltplan habe ich mit diversen Widerständen zwischen 10k und 470k probiert.
Manf:
Der Phasenfehler richtet sich nach Programmierung: Wenn ich es in Assembler programmiere, könnte ich es innerhalb weniger Takte schaffen, den Ausgang umzuswitchen. Du hast wohl Recht, wenn Du darauf anspielst, diesen Fehler zu vernachlässigen. Ich denke, das wäre die beste Lösung. Verstehe nur noch nicht so ganz die Ansteuerung des Wandlers.
Frilu: auch Dir danke für die Hilfe. Auch wenn ich es vielleicht anders machen werde, habe ich bei Deiner Antwort wieder etwas dazugelernt!
Ruppi
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